中日龍案例分析
鎂合金清洗線一直存在電阻偏大、鹽霧性能達(dá)不到、顏色不均勻等現(xiàn)象,我司現(xiàn)場(chǎng)觀察研究,從來(lái)料材質(zhì)、壓鑄工藝、清洗工藝逐一分析,通過(guò)配方的升級(jí)、工藝的改進(jìn)后,上述問(wèn)題均得到很好的解決,具體說(shuō)明如下:
一、更改前工藝流程
除油→水洗(2道)→蝕刻→水洗(2道)→漂白水洗(4道)→化成→水洗(4道)→烘干
二、更改后工藝流程
除油→水洗(2道)→蝕刻→水洗(2道)→漂白水洗(2道)→化成→水洗(2道)→封閉→水洗(2道)→烘干
特別說(shuō)明:
1、常規(guī)的鎂合金皮膜疏松多孔,我司在原來(lái)基礎(chǔ)上增加一道封閉工藝,徠孚采用高分子的封閉技術(shù),可在化成膜上再進(jìn)行填充,使產(chǎn)品表面顏色均勻,鹽霧、電阻等性能大大提高。
2、鎂合金壓鑄成型時(shí)表面會(huì)殘留脫模劑,導(dǎo)致清洗難度大。通過(guò)多方面測(cè)試驗(yàn)證,蝕刻劑采用多種有機(jī)酸和滲透劑復(fù)配,可迅速去除產(chǎn)品表面的脫模劑。
3、貴司之前工藝漂白后有4道水洗,水洗時(shí)間過(guò)長(zhǎng)會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品在未皮膜前發(fā)生